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離心泵切割改造技術(shù)節(jié)能降耗
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離心泵在各種類型的泵中所占數(shù)量最多,是石油化工生產(chǎn)過程中主要的流體輸送設(shè)備。以往設(shè)計(jì)人員在選用離心泵時(shí),常常留有較大的設(shè)計(jì)余量。南通石化分公司因泵設(shè)計(jì)余量大而形成的“大馬拉小車”現(xiàn)象,僅2010年就多消耗電量526萬千瓦時(shí),導(dǎo)致能源浪費(fèi)嚴(yán)重!
離心泵的工作原理是通過葉輪使流經(jīng)葉輪的流體受離心力的作用來提高流體的機(jī)械能,用于克服流體輸送沿程中的機(jī)械能損失,采取的節(jié)能降耗改造措施一般為變頻與葉輪切割。但變頻調(diào)速存在局限性,投資大、維護(hù)成本高,且當(dāng)離心泵變速過大時(shí)會(huì)造成運(yùn)行效率下降!
相比之下,葉輪切割方法實(shí)施起來簡單方便,而且耗費(fèi)小、見效快,只需要計(jì)算泵葉輪切割量后實(shí)施切割改造,經(jīng)過計(jì)算并評(píng)估經(jīng)濟(jì)合理性后就可投入實(shí)施!
南通石化分公司技術(shù)人員采取了改變泵體結(jié)構(gòu)——對葉輪進(jìn)行切割,降低功率以節(jié)約電能的方案。經(jīng)過葉輪一次切割,將泵的葉輪直徑由原來的324毫米切割成了290毫米,同時(shí)揚(yáng)程由140米下降為112.16米,切割后功率為79.9千瓦,功率下降30.1千瓦,流量為183.3~222.4立方米/時(shí),滿足現(xiàn)場工藝需求!
在改造B-202的成功經(jīng)驗(yàn)的指導(dǎo)下,技術(shù)人員進(jìn)一步推廣葉輪切割的方法,并采取了標(biāo)準(zhǔn)化、程序化、規(guī)范化的手段。該類型離心泵改造共實(shí)施了15臺(tái),年節(jié)電10836千瓦時(shí)!
據(jù)不完全統(tǒng)計(jì),各類離心泵切割改造實(shí)施前每年耗電865萬千瓦時(shí),改造后電能消耗減少至822萬千瓦時(shí),可取得年經(jīng)濟(jì)效益22萬元。由此可見,實(shí)施離心泵切割改造是企業(yè)削減“大馬”,提高運(yùn)行效率,降低能耗的重要技術(shù)手段。
(責(zé)任編輯:admin)
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